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農機網 科技創新】隨著公司產品線的不斷擴展,多缸機廠現場原有的3軸飛輪螺栓擰緊機已無法滿足新型
柴油機飛輪螺栓擰緊的需求。面對這一挑戰,多缸機廠在去年立項,成立技改項目組,迅速行動,通過技術創新與設備改造,解決生產瓶頸,提升生產效率。目前,已成功解決了4G36新品柴油機及部分其他型號配套
拖拉機的柴油機飛輪螺栓擰緊的難題。
改造后的飛輪螺栓擰緊機工作場景
多缸機廠原有的3軸飛輪螺栓擰緊機是針對6螺栓飛輪機型設計的,而新型柴油機采用的是7只螺栓緊固飛輪,以前采用傳統的人工使用風槍擰緊方式不僅費時費力,而且擰緊效果不佳,難以滿足生產需求。針對這一問題,多缸機廠技改項目組提出了創新的解決方案:采用4根擰緊軸分兩步擰緊飛輪螺栓,先擰緊4只螺栓,再對剩下的3只螺栓進行擰緊,這一方案既解決了7只螺栓間隙較小無法采用7軸擰緊機的問題,又保證了擰緊力矩的準確性和一致性。
在項目實施過程中,多缸機廠技改項目組負責擰緊主體方案設計、圖紙繪制以及委外制作和安裝調試工作。同時,設備供應商也提供了技術支持,將一根擰緊軸改造成偏置軸,并配合現場進行組裝和調試。雙方緊密合作,確保了項目的順利進行。
改造后的飛輪螺栓擰緊機操作簡單、方便,實現了二次擰緊功能,大大提高了擰緊效率和質量。同時,擰緊機還具備數據記錄功能,為生產過程的追溯和管理提供了有力支持。該項目原計劃投資20萬元,但實際使用總費用僅為9萬元,這得益于項目組的精心策劃和高效執行,在本次技改項目中,多缸機廠機修班組完成了大量的自主制作與安裝調試工作,為預算的有效控制提供了強有力的保障。
經過技改項目組9個多月時間的努力,該飛輪螺栓擰緊機順利通過設備驗收后投入生產使用。這一創新改造不僅解決了生產中的實際問題,也提升了現場的生產效率和產品質量,為公司的可持續發展注入了新的動力。同時為了充分保護本次創新技改項目的獨特技術和創新成果,多缸機廠積極為該項目申報了實用型專利。在技術創新和設備改造取得積極成效的基礎上,多缸機廠有關負責人表示,未來多缸機廠將繼續致力于技術創新和設備升級,不斷提升
生產線的自動化和智能化水平,為公司的穩定有序健康發展貢獻更多力量。(朱珺祎/文并攝)
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